SS41零件熱處理案,失效探討與改善對策
失效探討:
先前熱處理履歷與背景說明:材質SS41
尺寸:約外φ100mmX內φ60mmXT 6m m*20PCS
廠商要求:硬化有效深度1mm,硬度HRC大於58度,分兩組製程試驗,每組試片10PCS。
第一組製程900℃ 滲碳,淬火,結果:淬水後硬度HRC65度,但平整度與ψ徑嚴重跑位。
第二組製程900℃ 滲碳,淬160℃ 鹽液,結果:淬温液後硬度HRC37度,平整度與ψ徑尺寸OK。
第一組製程失效原因分析:SS41材含碳量0.1%以下,不含合金僅能以滲碳方法,將含碳量拉高大於0.7%才可能淬火後硬度大於HRC58度,但工件肉厚單簿,圓徑中間淘空,選擇以水做為淬火介質絶對會引發變形與變寸。
第二組製程失效原因分析:以900℃ 滲碳淬入160℃ 鹽液中,僅得硬度HRC37度,未達HRC58度要求,原因還是在於SS41材基地含碳量僅0.1%以下又不含合金,當然硬化能不足,雖然變形量可接受,但還是失效。
改善對策:
材質改以SNCM-21或SCM415熱處理製程930℃X4.5H滲碳後,以正常化空冷,再加熱至840℃ 淬入160℃ 鹽液,以160℃ 鹽液回火,完成。若以成本考量可省略正常化製程也可以。以上製程設定皆可滿足硬度與變形量要求。
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