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客訴處理分享:


 


某某公司詢問為何工件氮化處理後,孔徑縮小?


 


製程履歷背景說明:


 


S 45C材尺寸約8φX 80L 經車床加工後,中心鑽一孔約3φ,未經調質處理,即送某公司進行軟氮化,回廠後以3φ檢具進行緊滑配檢測,結果約5%插不進;也就是NG 5%


再提問為何以前不會縮孔,現在為何發生?且材質、加工製程,十幾年未變,而且零件批號之幾何公差要求也是十幾年未變?


 


失效原因分析:


S 45C材經機械加工完成,未經調質處理即進行軟氮化,當然會變形,工件隨著氮化進行中的温度上升,它的長度方向也會隨著温度的上升而增長,且在不同的温度區段停置,會有不同的尺寸增長效應,以經驗值得知,幾乎是温度愈高,長度漲的愈長。那為何以前不會縮孔,現在卻有5%不良率?以經驗值判定,先前它不是縮孔,也非縮小,應該是長度方向漲長,將中心3φ孔拉長變橢圓而非縮孔,在氮化進行中,被處理件一定會增長,只是增長的變寸在容許公差當中,而非以前不變寸現在變寸,這一批次在進行氮化時應是超爐温,也就是超過平常製程温度,附和温度愈高漲的愈長,也將中心的圓孔拉的更橢圓,當然檢具插不進,而造成NG


 


失效對策:


這批次不良原因,應歸咎於爐温超過原設定值,因為不良率僅5%,因此推估可能爐內加熱區,局部超温,也可能對流攪伴葉失效。因此立即點檢氮化爐是第一優先。S 45C 材在氮化製程前,母材先施予調質,再機械加工、再進行氮化。若在規範內對S 45C 材零件,之母材(基材)硬度不要求,可考慮以650℃ 實施應力消除代替調質,再接續製程也可。


 


 


 


 


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